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高爐煤氣干法脈沖袋式除塵器由荒煤氣主管來的荒煤氣(260℃)經支管進入袋式除塵器的下部箱體,進行機械分離之后,煤氣向上經布袋過濾,微細粉塵附著在濾袋外表面,凈煤氣通過濾袋匯集到上箱體,經凈煤氣支管,主管時入熱風爐等使用。
高爐煤氣干法脈沖袋式除塵器由荒煤氣主管來的荒煤氣(260℃)經支管進入袋式除塵器的下部箱體,進行機械分離之后,煤氣向上經布袋過濾,微細粉塵附著在濾袋外表面,凈煤氣通過濾袋匯集到上箱體,經凈煤氣支管,主管時入熱風爐等使用。當過濾到一定時間后,隨著濾袋表面的粉塵增加,除塵器阻力上升,當阻力上升到一定數值時,電氣控制系統發出清灰信號,出口支管氣動碟閥和上球閥自動關閉,脈沖閥開啟,分氣缸氮氣經噴吹管從袋口噴入,濾袋急速擴張,濾袋外表面的粉塵被抖落下來,落入下部錐形灰斗,_一個脈沖閥噴吹結束,除塵器繼續保持靜止狀態,使筒體內較細的粉塵有一個靜止沉降的過程,此過程結束,出口支管氣動蝶閥和上球閥開啟,除塵器進入正常過濾狀態,同時下部球閥開啟經葉輪給料機,完成了一個箱體的清灰過程,上述過程中各個閥門的開啟與關閉,單箱體對粉塵濃度的測試,都由PLC系統控制,這樣周而復始的工作,荒煤氣得到凈化。
高爐煤氣干法脈沖袋式除塵器主要結構、特點
1.具有時間設定程序清灰機構,技術_工作可靠,清灰徹底,除塵率高,可達99-99.9%
2.設計合理的切向進風裝置和灰斗導流技術避免了粉塵直接沖刷布袋,延長了濾袋使用壽命。
3.煤氣質量好,凈煤氣含塵量受臟煤氣含塵量波動的影響較小,除塵后含塵量低于10mg/m3,通常在5mg/m3以下。
4.濾袋與花孔板采用漲圈結構型式形式,不但密封性能好,而且在維修更換布袋時快捷簡單,實現機外換袋。濾料采用耐高溫、高強度濾料(可根據用戶需要選擇氟美斯等不同材質)。一般工作溫度為260℃,_工作溫度可達350℃
5.在袋籠的制造和結構上有特殊、嚴格的要求。袋籠標準長度為6.0M,如用戶場地有限.還可根據需要增長 1-2M,從而在處理相同風量時,該設備較其它反吹風除塵器和常規脈沖除塵器占地面積_小,可節省30-50%,設備重量亦能減少40%左右。
6. 電磁脈沖閥采用進口澳大利亞GOYEN公司原體閥,其易損件膜片的使用壽命大于100萬次。
7. 除塵器控制可采用_的PLC可編程序控制器,有定時、手動兩種控制方式供用戶選擇;對除塵器離線閥(幾臺并聯)、脈沖閥、卸灰閥等實現全面系統控制,如有要求并可對本體上的傳感元器件如溫度、料位等進行輔助報警控制。
8.節省能源,提高高爐生產的經濟效益,干法凈化裝置以高爐爐頂壓力為動力。不需另耗能量,濾袋除塵的脈沖反吹,機械化除灰系統耗電量很小,又不連續運轉,一座380m3高爐每年可節約1 MkWh.。煤氣含水量少,降低了煤氣燃燒過程中本身所含水份的汽化熱損失,煤氣溫度高、燃燒效率高。采用干法凈化系統的熱風溫度可提高約100℃,達1060℃;可使焦比降低,每年節省焦炭3-8噸左右,并延長了熱風爐壽命。
9.節約用水,如380m3高爐每年可節水:若不循環使用為~340萬噸,若循環使用則需補充新水~35萬噸。
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2018-07
DZW93型低壓噴吹脈沖袋式除塵器主要工藝過程是:清水池一次性加入氫氧化鈉溶劑制成氫氧化鈉脫硫液,用泵打入脫硫除塵器進行脫硫。三種生成物均溶于水。
2018-07
ZK型空氣過濾器以中效袋式過濾器為過濾元件,其核心技術是我公司自行研制的,煙氣通過中效袋式過濾器,得到符合生產工藝中所需求的高精度潔凈空氣。
2018-06
LDMC-XXXKL型自潔式空氣過濾器采用防油、防水滌綸針刺氈濾料。該濾料是三維無妨結構,易構成穩定的一次附灰層,從而具有以塵濾塵的_過濾特征,對于0.2um顆粒的除塵效率達到98%;
2018-06
煙氣中的SO2在水中具有良好的溶解性,在其遇到霧滴時,分解為H離子和HSO3離子或SS2離子與吸收液中的CA2+離子反應生成Ca(HSO3)2或CaSO3,CaSO3極難溶于水,在這種化學推動力作用下,推動SO2進一步的溶解,發生連鎖式的反應。通過與煙氣中的SO2與吸收液的這種反應來達到脫硫的目的。